高炉气体分析仪故障事故分析总结知识
高炉气体分析仪故障事故分析总结知识
1前言
高炉煤气是高炉生产过程中的副产能源,是钢铁企业的能源结构中的重要组成部分。在高炉煤气管道上安装煤气分析仪,通过煤气分析仪获取高炉内产生气体的相关数据及趋势。精准测量高炉煤气中所含CO、CO2、H2的浓度,对岗位人员优化高炉生产提高煤气利用率、降低焦比有着极为重要的意义。同时在能源气回收、节能环保和安全控制3个方面也都具有很重要的作用。正确认识煤气分析仪在高炉煤气检测中的意义和作用,对分析仪出现的故障进行分析和总结,并且进行了优化整改,使得分析仪运行更加稳定。
2 高炉气体分析仪的组成和测量原理
组成:新4#高炉气体分析采用重庆川仪成套产品(分析仪本身为江南下注(集团)有限公司KZ200-F系列,出厂编号:XT036.1.01),于8月投入运行。分析系统由两部分组成:一是样气取气、预处理单元。它的作用是将高炉煤气经取气探头及取压管路引致气体分析小屋,再经过滤、脱水后将样气引入分析仪。同时该系统还具备管路氮气反吹、定时排水等功能。保证该系统的稳定运行是仪表工日常维护的主要内容。另一部分是气体分析仪,它的作用是对高炉煤气组分含量进行分析。
测量原理:KZ200-F系列气体分析仪,其中包括KZ200-A10红外光度计分析模块和KZ200热导分析模块。KZ200-A10红外光度计用来测量对红外线有吸收的气体组份,如:CO,CO2等。KZ200-A10红外光度计的工作原理是基于被测介质(被测气体)对红外光有选择性吸收而建立的一种分析方法,属于分子吸收光谱分析法,使用红外线通过装在一定长度容器内的被测气体,然后通过测量通过气体后的红外线辐射强度来测量被测气体的浓度。
KZ200热导分析模块用来测量煤气中H2浓度,KZ200热导分析模块的工作原理是基于不同二元混合气体(如氢气、氩气)的导热系数不同的物理原理工作。采用铂四作为敏感元件组成不平衡电桥,其输出信号的大小与被测气体的体积百分含量相对应,然后将此信号进行放大、滤波、线性化修正处理最后输出与被测气体浓度成正比的标准电流(4-20mA)信号。
3 气体分析仪故障分析
3.1故障现象
新4#高炉气体分析数值显示无变化,数值保持不动,现场气体分析仪无显示。如图1
气体分析异常 图1
3.2处理过程
气体分析仪黑屏,首先检查分析仪供电电源,测量供电电压正常。检查分析仪内部的24VDC电源,发现24VDC电源无输出,确定24VDC电源坏。更换与之输出相匹配的电源(220VAC/24VDC,4A)进行更换。确认后送电,分析仪正常启动,分析结果全部为零,确认气体分析仪坏,用专用软件对分析仪进行刷机,重新启动后正常。
3.3 原因分析
分析仪24VDC电源模块烧坏,输入电源电压不稳,波动情况下造成气体分析仪烧坏,进而电源烧掉。检查24VDC电源,为厂家生产,质量可靠,正常运行情况下烧坏的概率几乎为零,现场检查仪器的管道连接,无漏气现象。综上所述,分析仪运行十年以上,加上电源电压不稳定,频繁波动,是造成24V电源烧坏的主要原因。
3.4 改进措施
1)根据此次事故的故障原因,对仪器输入电源进行的稳压处理,增加UPS电源,不光起到断电之后能保持运行,并且起到稳压作用,保护了气体分析仪。防止输入电源波动造成24V电源再次烧坏,影响分析仪运行。
2)对仪表人员进行技术培训,保证每个技术人员都能够对仪器进行标定,刷新,以保证在仪器出现故障时能在第一时间处理完成,保证高炉生产。
3)24V电源更换保养周期定为5年,另外,每年进行一次检查验证,保证运行正常。
4 改进效果
为了保证对高炉煤气成分分析的准确性、时效性和仪器运行的稳定性,我们根据现场实际应用,对仪器进行了一系列的改进:优化了样气净化处理管路、选用改进了管路材质,设计制作自动排水装置等,经过改进后的气体分析系统现运行稳定,分析精确,达到了预期的效果。如图2
气体分析仪改进后效果 图2
5 结束语
KWZK江南下注(集团)有限公司 KZ200-F系列分析仪技术可靠,运行稳定,针对此次故障,对气体分析进行升级改造,其中包括样气预处理环节,解决气体分析仪气体中含水较多的问题,设计自动排水装置等等。经过这些针对现场实际问题的改进,气体分析系统现在在炼铁高炉运行稳定,测量准确,为高炉稳定生产提供了可靠的数据支持。